[钳工高级技师技术总结] 钳工二级技师技术总结

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篇一:钳工技师工作总结

钳 工 技 师

尊敬的评委:

我自从1989年进厂以来,一直从事钳工工作。始终工作在维修一线。先后参加了市劳动局举办的中级钳工、高级钳工的培训,并取得职业资格证书。现就本人这些年来在钳工岗位上不断摸索、总结,为生产服务这方面总结如下:

一、积极参与重大技术改造项目的实施

钛白粉行业是属于精细化工行业,产品二氧化钛(TiO2)是一种优异的白色颜料,广泛用于国民经济各个领域。随着产品需求量的增加,公司规模也不断扩大(2万—3万吨/年改扩),重大技术改造改扩项目接踵而来。水解工序是我公司重要工序,好比人的咽喉,它的产能大小决定,上下线的产能,3万吨扩建时,公司决定对水解进行改扩,增加一台49m3预热罐和两台53m3水解锅。公司考

虑到水解的特殊性和方便今后检修,清理工作。特别将进、出管线配制任务交给我们维修班,当时的任务是从预热罐出口配DN200法兰玻璃钢管至两台水解锅,思想汇报专题再由水解锅配DN150法兰玻璃钢管至一楼的保温槽内,整个工程从三楼至一楼。为了报答公司领导对我们的信任。我和维修班全体人员想方设法,自制许多零件,保证了管道配制不留死角,使物料顺畅地流淌,按时、按质、按量的完成了任务。该任务的完成,解决了一项制约我公司生产发展的“瓶颈”问题。为此,我们维修班当年被评为公司“模范班组”。

二、积极参与合理化建议及“五小”活动

在车间维修的这些年里,尤其是近年,看见我们车间主要设备板框故障率较高,我很焦急。通过我不断地观察和分析后,并咨询有关专业人士后。我对板框膜板进料情况有了一些了解。由于滤布和滤板破损,物料通过滤板的压榨通道进入膜板的,而我们现在的工艺是不要压榨的。在取得本车间领导的支持下,我们对进料的膜板进行清理整修。最后将压榨孔堵死。仅此一项改造便使得近20块膜板“起死回生”,膜板:4300元/块,共节约费用近9万元。

三、加强学习理论学习,提高精力能力,解决设备疑难问题

从事本岗位工作以来,我深切地感到,一味地注重实践经验的积累,忽视理论的学习,尤其是在现阶段技术革命正突飞猛进,不具备一定的专业理论知识,是无法很好地从事维修钳工这一岗位,要重视理论对实践的指导作用。因而,这些年来,结合本种的特点,先后学习了《机械制图》、《化工机械原理》、《机械工程材料》等等,购置了机械工程手册,公差与配合等专业工具书。通过对专业理论的学习,更加提高了自己实践工作能力,对生产中发生的设备疑难问题,排除起来更加得心应手。如我公司隔膜压滤机用膜板压榨,因已有压缩空气吹干滤饼,而无需再进行压榨,且膜板损坏较严重。我便考虑能否取消膜板,更换配板。在得到车间领导

的首肯下,我们按8:9的比例更换成配板,使用效果明显,不仅降低了成本约20万元,还节约了维修费用,延长了使用寿命,这些年来,我非常重视专业理论知识的学习,在参与的几十项设备改造和日常疑难问题的解决上获益匪浅。

四、我从事维修钳工20多年,在这么多年的实践中总结积累了一定的经验,为使自己这些有限的经验不致于荒废,这几年,根据公司的安排,先后带了四名徒弟,其中一名也取得了钳工技师资格,并成为车间维修班长,其余三人也都成为维修骨干。形成了“传、帮、带”的良好风气。

“生产是战场,设备是刀枪”这句话是我早些年听讲的,细想起来,我觉得很有见地,随着公司规模不断地扩大,产量越来越高,如何保证设备的正常运转,提高设备的开车率,是生产稳定发展的关键所在,搞好生产的提前就是保证设备的完好,要保证设备的完好,则需要一批高素质的维修人员。因而,如何培养、造就一支高素质、懂专业、一专多能的维修队伍是我公司当前急待解决的重中之重。

篇二:钳工二级技师技术总结

技术能力总结

本人于1992年8月参加工作,2012年考取了高级钳工证,从事钳工教学工作。近几年来,范文TOP100作为学校的一名骨干教师,我在平常的工作中,服从调度安排,工作积极肯干,主动自觉思考,在加工每一个零件时都认真分析图纸要求,理清思路进行加工,做到心里有数,确保最好的产品质量。我通过报纸、杂志、书籍和互联网积极学习政治理论和专业技术知识;遵纪守法。认真学习法律知识,爱岗敬业、团结同事、关心集体,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真学习专业知识,工作态度端正,认真负责。在对设备进行维护或检修时严格执行工艺安全操作规程和维修安全操作规程。在学期开始之前做好个人的教学工作计划,有主次的先后及时的完成各项工作,达到预期的效果,保质保量的完成工作,工作效率高,同时在工作中学习了很多东西,也锻炼提升了自己,经过不懈的努力,使教学工作水平有了长足的进步,开创了教学工作的新局面,为学校做出了应有的贡献。

在教学中认真研讨教学方法,积极参加教研活动,认真完成教学任务,掌握了理论和实习教学的方法及技巧,熟练掌握了金属焊接技术和钳工操作技术诀窍,特别是在钳工实践教学方面具有独到之处。根据自己多年的教学积累,总结出在实习教学中采用模块套式教学的方法针对钳工基本功而言,最全面的范文参考写作网站能充分体现节俭、高效快速的训练特点,使学生在学校有限的时间内掌握更多的操作技能,获得很好的效果。

以下是实习模块套式的几点探索。

一、钳工专业实习教学内容的改革

钳工实训教学是培养学生实践意识,启迪学生创新思维,提高学生综合素质的重要环节,必须不断深化改革;对每一个教学环节不断加以完善,才能充分发挥实习训练在中等教育中的重要作用。我设想了一套模块套式训练课题,替代了常规单一的实习教学训练课题。针对具体技能的实习图样,选择那些既符合实习教学大纲要求,又能与教学进度紧密结合的图样作为模块的基本图形,再在这个基本图形的基础上经过精心设计,添加,改进,使之符合模块套式实习教学的需求。

二、实习教学的方法与实习模块套式 中等职业学校是为社会培养中等技术工人,为了实现这一目标,实习指导教师我根据自己的教学积累,总结出在实习教学中采用模块套式教学的方法。经教学实践证明,使用模块式实习教学的方法,针对钳工基本训练而言,能充分体现出节俭,高效,快速的训练特点,使学生在学校有限的时间里掌握更多的操作技能。

1、钳工模块套式实习教学方法的形成

本模块套式训练方法,针对训练课题的重点,难点操作技能,有效训练时间延长,辅助时间缩短,使学生基本技能快速形成。常规的实习教学训练一个课题从毛坯料,整理毛坯到正规训练课题完成,需要两天时间,浪费学时,范文写作也浪费边角材料,针对问题,结合教学大纲,使用模块套式,可连续数次集中训练,达到相关的技能水平。

2、模块套式实习训练课题具备的特性

模块套式训练课题具备技术难度的可调性,主要用料件的可连续使用性以及对课题中重点,难度,快速反复训练的特点,可以从四级钳工实习用的模块实习教案。技术难度的可调性:外形尺寸偏差,形位公差,配合间隙,额定工时,经过数次训练后,最终达到设计要求。但开始由四级训练时要求相应的降一个档次,训练课题的技术难度可由低向高进行调整,连续训练最终满足模块套式实习教学的要求。

在学校的教学工作中,我注意把自己多年来积累的生产实践经验和基本理论知识传授与学生,实现了钳工理论知识和实践操作的有效结合。我按照要求,不断加强自身修养,努力提高专业水平,认真进行各项文化和专业技术知识的深化学习,积极开展职责范围内的工作,积极参加技术交流活动,大力做好‘传,帮,带’。通过直接参与加工生产运作过程,学生既学到了理论知识,又掌握的实践操作经验,同时,进一步加深了对理论知识的理解,有效的解决了理论知识和实践经验脱钩的问题,使学生的理论和实践得到同步提高。

总结几年以来的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但学习是永无止境的,只有不断更新知识,掌握新技能,才能跟上时代发展的步伐。根据自己的技术能力和业绩,对照国家职业标准,本人已达到了钳工技师水平。

文章格式不符合要求,一般分四个方面写:一、学习工作经历:从学历上看,你非读机械专业,那介入机械(钳工)专业的成长过程

要说明下。二、工作业绩:主要介绍完成生产经营任务,专业技术水平、业绩、贡献及获奖情况含专利的内容。作为老师就介绍机械课程的教学能力和手段。三、技术革新:设计、研发、改进及处理些疑难问题等;但老师在这方面是弱顶,现代装配钳工主要从事设备的装配、调试、检修和维护等工作,建议多选这类题材,如教极限配合与技术测量课程如何结合对机床精度的检测,在钳工教学中采用一体化模式等。对文章中的模块套式教学,应附图说明,否则无法知道他的科学性。四、传、帮、带;总结。他是老师的强项,简单带下就行

内容太少,应不少于2000字,技术能力总结主要是看你的实际(生产一线)操作能力和实践经验,请切题修改,再把修改后的内容替换表格的内容。恕不复批。

篇三:高级技师近五年来的专业技术工作总结

近五年来的专业技术工作总结

1986年6月我毕业于汾西矿业员工学校,同年9月分配到汾西矿业设备修造厂工作,2009年5月因工作需要调入汾西矿业设备修造厂新阳矿山综机装备分厂(以下简称综机)从事维修电工工作,现任综机电气工艺师(副科级),分管综机的供用电及电气管理工作。

从参加工作以来,我从一名新工人成长为煤矿机电维修专业的优秀技术工人,由于工作表现突出以及勤奋好学,多次被评为厂先进生产工作者。从事本职工作以后,我一直不断地加强自身修养,努力提高专业技术水平。由于自己的持之以恒和顽强拼搏,在2006年至2010年汾西矿业集团公司“崇尚技术,造就人才”的技术比武热潮中,连续多年获得设备修造厂“内线电工”比武状元的好成绩;又在集团公司2006至2011年度“内线电工”技术比武中,连续五年获得“优秀选手”的称号。在过去由于自己的辛勤工作,被设备修造厂连续评为“2004至2006年度出席集团公司先进生产工作者”;“2004至2006年度优秀共产党员”;“2004年和2006年度设备修造厂出厂劳动模范”,为设备修造厂和自己获得了荣誉。

在新阳综机工作的五年来,自己作为电气管理方面的主要负责人,回想起曾经走过的工作路程,深感到自己所掌握的知识,远远赶不上当今时代快速发展的要求。因此我给自己制定出,在学习方面:积极要求参加各类理论培训,认真进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取;在工作方面:努力落实厂领导下达的各项任务和要求,在推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”的研发和集成应用中,积极发挥自己的聪明才智,并对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。我对自己做出以下严格要求:一要在遇到脏累苦险的工作时,抢在工人前头干,而且要比工人干的多;二要在遇到技术性难

题时,要挺身而出、勇于奉献,并竭尽全力攻克技术难关;三要始终坚持以尽我最大的努力做好每件事,始终以综机的集体利益为重开展工作。

几年来在自己的关注和直接领导下:一是综机成立了采掘运设备加载试验中心,该中心可对采掘设备的泵、马达、牵引部、截割部、减速器、电动机等进行加载试验,保证了采煤机和掘进机检修后能安全可靠运行;二是拥有了智能清洗机械手的先进清洗设备,在很大程度上减轻了工人的劳动强度;三是针对车间多部行车运行中所体现出的诸多问题,我根据生产要求进行了电气控制系统的技术改造,为车间提高劳动生产效率提供了极大的便利。

现就五年来主要的工作和学习情况进行具体说明如下:

一、深化学习,不断地探求新的知识,锐意进取,理论联系实际,以适应当前的工作要求。

2008年3月在单位的支持下,我考取了汾西煤化技师学院采掘电钳专业进行学习,两年来我认真学习理论知识,并在工作实践中认真总结经验,使自己的电气维修技术得到了很大的提高。通过在课堂上、在工作中、在业余时间里不间断地学习,使我对煤矿采掘设备电控的工作原理有了深入的了解,对如何维修采掘设备电控箱和变频箱的故障积累了经验。2010年我克服单位任务紧、工作忙的不利因素,利用业余时间把在技师班耽误的课程补上,并虚心请教老师和其他学员们,逐步把一些难以理解的理论知识学扎实,再在工作实践中加以论证。经过我的刻苦学习,2010年6月圆满地完成了技师班的全部学业顺利毕业,8月顺利地通过了山西省技能鉴定,取得了采掘电钳工技师资格证书。

2012年3月又在厂领导的支持和职工学校袁桂梅老师的帮助下,我考取了汾西煤化技师学院高级技师煤矿机电专业进行学习。两年来我刻苦学习理论知识,掌握了计算机绘图技术、矿井供电技术、PLC编程技术、单片机原理、

变频器调速技术、变压器的运行与维护,起重机的维修与维护,机床电气控制线路等专业理论知识,丰富了自己的知识体系,提高了分析和解决问题的能力,使自己的电气管理水平得到了大幅度的提升。通过理论联系实际,提高了对故障判断的准确率,使我对起重机的检修经验与日俱增,对如何检修西门子PLC、欧姆龙PLC、起重机用变频器中的常见故障积累了经验。2012年以来的两年间,通过自己孜孜不倦、勇于探索的学习和创新精神,顺利地完成了高级技师班的学业,受到了老师们的高度评价和赞扬。尤其是这两年高级技师班的学习生活,使我学到了不少过去所未学到过的知识;经过近年来的维修管理工作和专业学习,使自己的技术管理水平上了一个新台阶,加之在工作中的积极努力和认真态度,在单位取得了很多荣誉和领导的好评。虽然在过去的工作中,自己取得了一些成绩,但专业技术水平还是有不足之处,比如变频器的维修技术,还没有掌握其要领。孔子曰:“学而时习之,不亦说乎;知之为知之,不知为不知,是知也;温故而知新,可以为师矣;三人行必有我师焉,择其善者而从之,择其不善者而改之。”检修变频器对我而言还是一项空白,这就要求自己管理电气工作,必须做到:不耻下问,不能不懂装懂;要虚心地向有经验的同志学习,推陈出新;不能满足于现状,不能比别人强就骄傲自满;要想解决当前的技术难题,就需要比别人付出更加艰辛的劳动和学习。

现代社会发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行不间断地学习和交流,就不能适应现代化企业技术管理工作的需要,就要被高速发展的科技现代化浪潮所淘汰。为此这五年间我利用一切机会,参加各种培训班和技术比武活动,丰富了自己、完善了自己,并把脱产培训学习和岗位日常工作结合起来,在干中学,在学中练,合理解决工学矛盾,不断地提升自身的专业技术技能和管理水平。

高级技师班的理论化、系统化学习,使我认识到煤矿机电设备维修的重要性,也感悟到自己业务技能欠缺的主观事实,让我从心里认识到了自己只有学好专业技能,才能保证综机生产的正常用电、安全用电。在每次电气设备检修时,看到其他老师傅胸有成竹的样子,就使我感觉到自己的知识还很浅薄,作为电气工艺师感到很惭愧和内疚,所以我应该更加勤奋学习、顽强拼搏,争取在短时间内赶上去,做好上级领导的好帮手。说实话其实自己还存在很多问题,比如做事情标准底、工作责任心欠缺、生活组织纪律懒散等影响工作的毛病。在今后的工作和生活中还得加倍努力,改掉自己的不足之处,让自己的业务水品再上一个新台阶。因此,要适应时代发展的需要,就必须努力学习专业基础知识,并积极向技术好的同志诚恳学习,然后再帮助落后的同志迎头赶上,以适应当前工作的需要。

二、组织建立了采掘运设备加载试验中心

2011年初根据厂领导和技术部门的统一部署,综机组建了采掘运设备加载试验中心,为适应采掘设备大修检测的要求,我厂与山东科技大学液压工程研究所合作,根据采煤机的实际工作要求购置加载试验中心设备,以改进检修采掘设备的有关工艺要求,于2011年4月开始安装调试采掘运设备加载试验中心,经过我和山东技术人员的共同努力,8月份顺利地通过了集团公司煤矿设备管理中心与设备修造厂的共同验收,投入了正常运行。

采掘运设备加载试验系统主要由泵马达、采煤机牵引部试验台;采煤机截割部、减速器、电动机试验台两大部分组成。将泵、马达试验和采煤机牵引部试验合成匹配在一起组成液压试验台,用液压加载;将采煤机截割部、减速器、电动机试验合成另一个试验系统,采用水力测功加载。整体布置如图1所示。

1、液压试验台

液压试验台的主要设备包括:2块平台、1台110KW驱动电机、1硬齿面减速器台、1台液压站、6套压力传感器、2套流量传感器、5套温度传感器、3套转矩转速传感器、17套数显仪表、1台加载马达、1台高压开关及1批联轴器、连接法兰、高压胶管、截止阀、被试泵马达等。

2、采煤机截割部、减速器、电动机试验台

采煤机截割部、减速器、电动机试验台的主要设备包括:4块平台、1套被试截割部、1台转矩转速传感器、1台增速器、1台水力测功加载器、1台加载控制仪、1个5立方上水箱、1个10立方下水池、1套水泵电机组,1台1140V电量测试柜、1台660V电量测试柜、1个红外测温仪、1台噪声测试仪、1套水压传感器、1套水温传感器、6套电流传感器、6套电压传感器、4套功率传感器、数显仪表18套等。

3、电气控制系统 试验系统的电气控制系统主要用于对驱动电机、调零电机、水泵电机、加热器等的控制。

(1)泵、马达、牵引部试验台的电气控制系统共控制8台电动机及一个3KW的加热器。1台22KW/380V的液压站补油泵电机,1台3KW/380V高压控制泵电机,1台75KW/380V高压供油泵电机,4台扭矩仪调零电机,1台110KW被试泵、马达驱动电机,其电压为1140V/660V,通过控制室内的启动、停止按钮控制300型防爆开关实现远程控制。

(2)采煤机牵引部驱动电机利用采煤机本身电控箱的动力拖动。

(3)采煤机截割部驱动电机是1140V/660V的高压电机,可通过控制室内的启动、停止按钮控制400型防爆开关来实现远程控制。另1台水泵电机3KW/380V用于冷却水水泵的驱动,在控制室控制。在电动机的主电路上安装了电流互感器及电流表及相应电压等级的电压表,用于电动机的工作指示。

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