个人工作总结【【技术工作总结】安装技术总结】

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安装技术总结

内蒙古分公司

钢结构安装技术工作总结

工程名称:金新原料及产品结构调整总承包工程

专 业:安 装

姓 名:李晓明

2014年11月18日

目录

一、金新气化钢结构安装工程概况....................3

二、钢结构吊装前准备..............................3

三、钢结构吊装重点及难点:

........................3

四、钢结构安装过程中存在的问题及解决方法..........4

五、钢结构安装进度................................5

六、个人总结......................................6

一、金新气化钢结构安装工程概况

2014年9月19日开始接触煤气化钢结构,本项目煤气化框架共82米高,其中39米以下为全混凝土结构,其中混凝土每个楼层都存在钢结构设备平台等,39米以上至82米全为钢结构,气化框架钢结构总重量约1600吨。钢结构主体框架立柱采用焊接箱型柱,规格为□800*32,□700*28,□600*25,□500*20,钢柱在EL+39.22m处采用地脚螺栓连接。每根钢柱采用焊接连接形式,框架梁与箱型柱采用高强螺栓连接,H型钢梁及箱型斜撑等采用高强螺栓连接。

二、钢结构吊装前准备

1、材料进场,第一段钢结构10月2日吊装前到场80%,至10月4日第一段EL39.220m-EL53.800m层全部到场。

2、基础处理(共2次),EL38.970m层混凝土封顶前对钢结构预埋地脚螺栓用手拉葫芦进行调整校正;封顶后对柱脚基础平面标高(安装标高39.220m)偏差过大处进行处理,复测轴线及柱脚中心线,经监理验收后做工序交接。

3、由于柱脚预埋地脚螺栓中心线与轴线偏差大,导致部分柱底板与包柱钢筋碰撞,需将妨碍安装的包柱钢筋提前煨弯。

4、280t履带吊组装试吊,吊车站位处(煤气化框架东侧)场地换填。

三、钢结构吊装重点及难点:

1、钢结构安装于10月2日早8:18分正式开始,安装顺序为C/3箱型柱向周边方向呈井字固定,由于混凝土基础浇筑存在问题,且吊装高度较高,并未采用地面组合方式吊装。

2、煤气化框架尺寸大,安装高度达82m施工难度大。安装时候施工占用场地较大,对其他安装工程尤其是设备安装有一定的影响,所以今年需加快安装进度,将影响降到最低。

3、为加快施工进度采用280t履带吊主吊,50t履带吊溜尾的方法进行吊装。其中280t履带吊负责③~④轴线所有箱型柱及梁的吊装,32t重型塔吊主要负责②轴线箱型柱及梁的吊装。塔吊塔臂前期离地高度70M,

280T履带吊臂离地高度85M,如何防止塔吊及履带吊碰撞是配合吊装的重点(已编写塔吊及履带吊防碰撞方案)。

5、由于土建混凝土柱脚基础地脚螺栓偏差超出规范,且设计未考虑柱间斜撑牛腿位置影响,待箱型柱吊装至混凝土柱脚时需根据实际煨弯和切割包柱钢筋(考虑牛腿与包柱钢筋搭接焊,包柱钢筋长度不小于550mm),并对柱底板扩孔处理。最全面的范文参考写作网站导致安装进度严重降低,需投入更多的人力物力。

6、由五环采购的钢结构及钢格板到货不及时,导致气化钢结构南侧A~B轴线钢爬梯无法安装以及EL52.500m层钢格板无法铺设,为加快施工进度,经总包同意在EL52.500m层搭设临时通道平台(跳板),以保证

EL53.800m~EL68.300m层钢结构能够顺利安装。

7、临时平台活动范围小,气化框架上方风力较大,天气寒冷,如何保障施工安全是施工的重点及难点(已编写冬季施工方案,并对施工队做钢结构冬季施工技术交底)。

8、原定今年上层钢结构安装后进行焊接,由于温度过低未进行。焊接采取两焊工对称施焊,便于控制钢柱的倾斜。冬季施工时。当温度低于0℃不低于-10℃时,焊前要预热采用焊前预热、焊后缓慢冷却来降低焊接残余应力的变形。在需要焊接的构件坡口两侧不小于100MM范围内进行预热,焊接预热温度不低于20℃。焊接部位在焊接完后用硅酸铝保温棉(与场内协调)进行包裹保温,使构件缓慢冷却。防止温差过大,造成裂缝。

9、已对钢结构柱脚地脚螺栓进行二次灌浆,灌浆时温度低于-5℃,如何保温以保证灌浆料达到足够的强度是工作的重点,范文写作灌浆后使用塑料薄膜覆盖,黑毯包裹缠绕(多层)。

四、钢结构安装过程中存在的问题及解决方法

1、少数柱脚预埋螺栓外露丝长不足,采取将原安装标高EL39.220m整体降低20mm的方法调整,并将部分原设计-40mm垫板改用-25mm的垫板替代,以及原定双螺母固定改为单螺母固定,保证安装的正常进行;

2、浙江广立钢结构公司所生产的钢梁J-1GL153、J-1GL166、J-3GL119、J-1GL121因制作偏差和牛腿焊接变形(1cm-1.5cm)无法安装,与总包及厂家现场确定将钢梁多出部分气割,并将原高强螺栓孔气割扩大。

3、浙江广立钢结构公司生产A/2轴H型钢柱变形(柱中偏差3.7cm),与总包及厂家商议后采取保证柱脚及柱顶偏差符合要求,柱中钢梁扩孔的方法进行安装。

4、浙江广立钢结构公司生产钢梁J-2GL76与小次梁J-2GL30、J-2GL53连接板位置焊接错误,经商议施工队现场补焊解决。

5、浙江广立钢结构公司生产H型钢梁腹板高强螺栓与翼缘板高强螺栓距离过近碰撞,解决方法是将腹板高强螺栓外露丝过长部分气割,保证高强螺栓能够终拧。

6、已到EL46.000m层钢格板在钢梁上有连接板部位铺设时,因连接板占满整个梁面,无法支撑固定。采用在梁翼缘处外接(δ =5mm,b=50mm)镀锌扁钢的方案作为钢格板负载扁钢方向的支撑。

7、青岛昊宇钢结构公司生产的ZL-131、ZL-27与水平支撑连接的连接板(异形)X9,X2、X3厂家未制作,已由厂家补发至现场。

8、青岛昊宇钢结构公司生产的GZ-17磨损较严重,思想汇报专题且拼接处有质量问题,已报总包。

9、青岛昊宇钢结构公司生产的GZ-2外挑牛腿运输途中变形,经总包与厂家协商现场由厂家解决(已解决),氧气乙炔枪烘烤后用锤砸平。

10、青岛昊宇钢结构公司生产的A/3轴H型钢柱GZ-26上端喂焊接耳板,与

总包、厂家商议后采取钢丝绳缠绕上部主梁牛腿的方式吊装,缺少的耳板由厂家补发后现场焊接。

五、钢结构安装进度

自2014年10月2日吊装开始至今年安装停止,钢结构共安装725t。

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安装技术总结

1、EL46.000m层钢构件除预留部位基本安装完毕,②~③/B~C轴线间钢格

板安装完毕,②~③/C~D、③~④/B~C轴线间钢格板部分安装。

2、EL50.000m层②~③~④/F~G轴线钢构件基本安装完毕。

3、EL52.500m层主梁安装完毕。

4、EL53.800m~EL68.300m层钢柱初步安装(柱脚未焊接),除②~③~④/E~F~G EL67.000m层主梁外其它主梁均完成初步安装。

六、个人总结

简短的几个月让(来自: )我学习到很多,不管是图纸的熟悉还是现场施工监督都需要把握重点,熟悉图纸要了解设计师设计图纸的意图,编写具体施工方案,正确指导现场工作。通过图纸与现场结合对比提出设计中存在的问题和合理化建议,进一步抓住施工过程中的重点、难点和监督点,及时组织检查和验收,积极总结经验和教训,防止错误重复发生。

明年是项目的安装年,范文TOP100钢结构剩余部分的安装、气化及渣水设备的安装、工艺管道的安装、气化埋地管的安装,给我们提供更多更广阔的舞台,通过发现问题和解决问题努力提高自己,汲取知识,使自己能够快速成长起来。

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